上周EDF专家Terry参观一家工厂,就能源效率的提升给出了他的专业意见。
首先在见面会上,Terry介绍了他此行目的;接着他询问到工厂的生产流程,就流程会用到的机器和能源提了几个问题;然后问到工厂已经和即将采取的节能措施。
随后去了机器应用较多的车间:裁断车间和空压机房(空气压缩机)。 在裁断车间,Terry要求打开裁断机底座的盖子,发现里面很脏,不过看不到里面的马达,所以又打开了另一头的盖子——不看不知道,一看吓一跳——马达上面布满了碎的裁断边角料,拨开边角料,是一层密密的灰尘。光是清洁这些机器的马达,Terry说,就足以节省20%~30%的电费,而且,马达的寿命因此变得更长。在裁断车间,每台裁断机的上方都有灯具和小风扇,它们也布满了灰尘;灯具已经更换成节能灯了,不过,Terry建议工厂找一些便宜的足以用来反光的材料做成灯具的反光板,这样就可以有效地把灯光都集中反射到工作台,增加照度、减少灯具数量。对那些小风扇,因为它们启动起来的时候,每台裁断机上方的风扇吹出来的风向都是不一致的,就是说,整个车间里面的风向是乱的,这就不能有效地发挥降温作用,Terry建议重新调整风扇,或者,因为工厂已有抽风机,所以可以考虑重新安装抽风机,保证风向统一。说到抽风机,Terry拿着手电筒,对着抽风机的马达,同样的,我们惊讶地发现厚厚的灰尘堆积在马达上,而带动叶片转动的皮带也显得有些松弛,转动的时候有一些振幅——这也在浪费着能源。Terry提到现在已经有一种比较好的风扇,叶片更小,效率更高,因而更省电。 在空压机房,Terry看到7、8台空压机在高速地运转,每一台——无一例外——积满灰尘,而且有些空压机的皮带也在不合理地振动;Terry建议工厂采用两台储气机,把气体储存起来,这样,空压机就无需全部运作,只需要其中几台(可能只需要2台)同时高负荷运作,其它当作备用就可以了,毕竟车间不是每时每刻都需要压缩空气。另外,这些空压机因为噪音过大同时存在一定危险,所以这些机器都存放在了离车间较远的地方,那么,需要用来运送空气的管道就必须建得比较长,而气管越长,浪费的空气也就越多,这个道理就像电力传输和家用热水器输水管道一样,越长越浪费;因此,Terry建议工厂有能力的话可以购买新的空压机,既安全又安静,能够安置在车间,这一项投资,它的回报期大概在2年左右。另外,由于现用气管就是我们前几年常见的铁质的水管,管道较小,因而压缩空气就必须“挤”着进入管道,使得管道升温而且气体很容易跑掉,另外,一般工厂安装气管的时候都会保持气管水平,殊不知,这个也造成浪费,因为后面的气体要推着前面的气体跑,如果气管从头到尾有一定的倾斜度(头高尾低),那么气体在管道内部就可以跑得更顺畅,此外,现有支气管垂直于输送气管,因为气体一方面要沿着水平输送,一方面要向下垂直输送,这样就容易在分叉点形成干扰气流,影响输送效率,而且因为分叉点都是采用连接管相接,干扰气流形成的反作用力容易造成气体从管道连接处泄漏出去。所以,现有的气管大约浪费了40%的气体,Terry建议工厂改造管道。
因此,总结工厂随后应该采用的措施:
- 清洁所有机器,尤其是马达部位,例如,花10分钟清洁一台裁断机的马达;
- 检查所有带皮带的地方,收紧皮带;
- 评估改造气管的费用,尝试对某些工位进行改造;
- 调研市面空压机,评估以旧换新的费用;
- 询问储气罐的价格;
- 询问新的抽风机的价格,评估投资回收期。
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